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窑尾增湿塔喷雾系统的技改措施

湖南韶峰水泥集团一条日产2000吨新型干法旋窑水泥生产线,其中,出预热器的废气经直径7.5×30米增湿塔调质后,由高温风机送至立磨或菩尾电收尘器。增湿塔喷雾系统采用高压回流方式使水雾化,由进口高压泵提供压力源和水源,该喷雾系统是由德国KHD公司配套进口,塔身为国内分交厂家制作。其主要参数如下:设计尺寸为直径7.5×30米;设计处理风量为440,000立方米;烟气进口温度为330℃(短时450℃);烟气目标出口温度为180℃(进立磨)、130%(进电收尘器)。
    自1996年投产以来,由于工作原理上的缺陷,增湿塔存在较多的问题,影响了正常生产,2002年5月公司决定对其进行技术改造。
    1.增湿塔系统存在的问题
    增湿塔运行一年半后,出口烟气温度逐渐上升,达到230℃左右,且不可下调,保证不了电收尘器的正常运行,窑尾粉尘排放无法达标。
    由于系统运行后,喷嘴逐渐磨损,使雾化后水雾颗粒增大,水滴不能及时蒸发排出,吸附粉尘且容易黏结,造成湿底和湿壁现象。湿壁造成简体壁板腐蚀锈穿,使系统漏风,给操作系统带来很大的影响,为解决系统漏风问题,曾对增湿塔简体进行过两次修补。湿底使大量灰泥沉落塔底,堵死塔底的输送设备,堵塞通风管道,常使窑系统通风不良。仅2002年4月4日至30日就塌料三次,通风管道完全堵塞,难以满足生产需要。
    由于增湿塔出口温度高,所以系统必须加大冷风掺入量,高温风机转速明显增加。另外,高压水泵的能耗较高。
    增湿塔使用的两台水泵是国外进口水泵,当喷雾系统需要加大供水量时,水泵电机电流增高时,水泵震动很大,所以电工始终控制电流增高,使系统供水量不够,这也是增湿塔出口温度降下不来的一个原因。由于进口水泵坏后无备件购买,整台进口价格昂贵,进货周期长,导致设备维护困难。
    由于系统在高压下工作,管路系统产生爆裂现象多,加之塔底输送设备堵死以后的清理,通风管道堵塞以后的清理,不但影响生产线的正常运转,而且维修工作量很大,耗费大量的人力、物力。
    2.喷雾系统技改措施
    改造前增湿塔喷雾系统采用的是高压回流喷雾,该系统由高压水泵提供水源,通过调节回流水路,使进水和回水产生压差,水通过18支特殊的喷嘴产生雾化。为解决上述存在的问题,决定将系统改造成双回流喷雾方式。双回流喷雾系统由中低压泵通过原进水管路提供水源,由单独的送风系统通过原来的回水管路提供风源,水气通过特殊的喷嘴汇合后产生水雾。
    采用双回流喷雾系统改造时,不需改动的部分有:连接塔底及塔顶的两水管不变,环形水管不变,水箱及管道不变,增湿塔进出口温度及控制部分不变。需改变的部分有:去除原有的习藻及各类阀门,现进水管、环形管仍为进水管,回水管、环形管改为进气管,把原有的18个进口改为4个进口。
    具体配置如下:水路系统包括国产中低压水泵2台(扬程120米,额定流量22立方米/小时);2寸液压调节阀(中低压1个);水表1个;球阀及压力表若干个。气路系统包括15立方米/分压风机1台,管道若干;1.5寸气体调节阀1个(10千克压力以下);球阀或压力表若干个。
    3.改造后的效果
    这次增湿塔技术改造取得了较好的效果,达到了预期的目的。
    1)技改后,增湿塔出口烟气温度降到了90-180%,保证了电收尘器的要求,收尘器收尘效率有了很大提高。
    2)基本消除了增湿塔湿壁和湿底现象,保证了回转窑系统的正常运转,满足了正常生产的要求,提高了生产效率。
    3)保证了备件的正常供应,中低压水泵及配件以及喷嘴都可以在国内订货购买。
    4)减轻了关键设备高温风机的负荷,延长了高温风机的使用寿命。
    5)减少了系统电耗,生产间接损失减少。
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